新聞動態(tài)
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陶瓷出料閥使原料快速輸送,當(dāng)接近設(shè)定量時,關(guān)閉大出料閥同時打開裝有針型調(diào)節(jié)閥的小出料閥,使原料緩慢輸送,直zhi達到設(shè)定值,既保證了系統(tǒng)配制速度,又提高了系統(tǒng)配制精度。其陶瓷出料閥采用獨te的氣動圓柱旋轉(zhuǎn)閥(紐普蘭專用技術(shù)),所有泵(發(fā)送器)的進氣閥門和料位計均采用國外原裝進口設(shè)備。三鋼燒結(jié)煙氣脫硫經(jīng)濟運行攻關(guān)是以生石灰消耗小于55噸/天為控制目標(biāo),使其脫硫率達到90%。燒結(jié)煙氣脫硫工藝由于受到進廠原料含硫量增加的影響,脫硫塔進口煙氣二氧化硫濃度長期維持在6000毫克/立方米~7000毫克/立方米,大大超過原設(shè)計值。
在原設(shè)計工況下運行時,燒結(jié)煙氣二氧化硫脫除率無法達到90%的要求。該廠在攻關(guān)初期配加2.3噸/小時~3噸/小時的消石灰,吸收塔出口溫度控制在75℃左右,脫硫率、出口二氧化硫濃度都與第yi階段攻關(guān)目標(biāo)存在差異。主要原因是由于系統(tǒng)內(nèi)脫硫循環(huán)濕度高,經(jīng)常造成陶瓷出料閥堵塞,影響脫硫設(shè)備正常運轉(zhuǎn),加之生石灰灰量不足,無法加大消石灰配加量,造成成本增加且脫硫渣大量廢棄、無法回收,因而形成二次污染。該廠針對以上問題,制訂了具體的改進方案,著力解決物料循環(huán)灰堵塞問題,以確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行,同時降低吸收塔出口溫度(由75℃降zhi72℃),加大消石灰配加量,使脫硫效率提高到90%以上。
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